苏景利是中化山东肥业生产管理部主任工程师,他毕业于抚顺石油学院,2004年进入山东肥业,从生产调度干起,负责生产组织和公用工程协调工作。经过几年的历练,他对各车间的生产工艺了如指掌,能自如协调处理生产中遇到的各种问题。2007年调到生产管理部,负责各车间生产工艺指导及节能降耗、返料消化等生产成本控制工作,他主动探索,积极创新。
2011年,苏景利被山东省临沂市评为“政府十一五节能先进个人”,多次被公司评为“劳动模范”、“优秀共产党员”。2015年1月,他凭借《实施智利颗粒氯化钾替代利用,降低企业原材料成本》精益项目,荣获中化化肥精益及管理提升优秀项目三等奖,而他本人也被认证为公司“精益绿带”,并获得“精益生产明星”称号。
创造价值 积极探索
2014年6月,智利颗粒氯化钾价格较60%青海钾每吨便宜250~300元,但其粒径范围在1.5~4.5mm的占90%以上,不适合在喷浆装置上直接使用。降低成本就是获得效益,面对如此大的成本空间,苏景利建议成立项目小组攻关。6月底,公司成立《实施智利颗粒氯化钾替代利用,降低企业原材料成本》项目小组,并由他担任技术指导,项目小组从“人、机、料、法、环”等方面逐一分析,通过一系列的管理改善和技术改造,将智利钾破碎到合适的粒径,并通过工艺优化,满足在喷浆装置上使用。10月底,实现智利氯化钾替代3422.10吨,降低原材料成本92.94万元。
追求卓越 不断创新
苏景利负责节能降耗工作,他组织节能降耗小组从能源入厂、分配、贮存和使用等环节识别浪费因素,通过管理改善和技术改造等措施,完成了2014年度临沂市政府下达的节能目标。节能降耗的道路是无止境的,目前,他又将目光投向了公司硫磺制酸装置,并向公司提交了《汽轮机驱动硫磺制酸风机》项目建议书。山东肥业30万吨硫磺制酸装置,他建议利用富裕蒸汽能量或蒸汽余压,用该势能拖动汽轮机,如能全年运行扣除投资,效益余200多万元。
2014年,他按照公司降本增效的活动实施方案,积极协调各车间消化返料/不良品1.61万吨,盘活资金上千万元,协调各车间进行原材料替代两万吨,节约成本五百多万元。
景利很忙 景利很棒
“苏工,老于不让把返料卸在氨酸,怎么办?”“好,我给老戚打电话,让他转到喷浆尾洗。”“老于,我让老戚已经把返料转到尾洗去了,你们这个班就加进去消化了。”这边电话还没放下,马总从对面屋出来:“景利过来一下”,他还没从马总屋里出来,阚总又过来问“景利呢?” ……等他回来,大家都开玩笑说“景利很忙啊!”他笑笑又对着电脑写总结材料。
2月7日是个周六,我又在公司见到了他。早上临出门时,放假在家的儿子问他什么时候陪他到科技馆玩,爱人提醒他明天就是腊月二十了,该置办些年货,回家看看老人了。他歉意地说:“再等等吧”。
好在爱人很理解他。
“忙”是苏景利的工作常态,但他忙而不乱,做事有条不紊。无论什么时候看他的办公桌,总是井然有序,一尘不染。精益管理在他那里做到了极致,是大家工作学习的标杆和样板。
再次见到他时,他正在生产现场给来自美国陶氏益农的专家做讲解。每逢有重要客户来访,他一直是当仁不让的“首席讲解员”。提起苏景利的名字,无论同事还是领导,都对他翘起大拇指。他一直以中化做人做事的行为准则要求自己,以创造价值,追求卓越的理念完善自我。